进入四季度以来,公司甲醇中心聚焦两个抓手,全力以赴打好降本增效主动仗。
聚焦竞赛增动力。“这个月‘流动红旗’又是一班,我们班需要向一班‘取经’了,好好分析一下自身在单耗控制上存在的问题。”在甲醇中心三班交接班会上,班长刘炳坤“眼红”地说到。
为充分激发岗位操作人员降本增效源动力和积极性,甲醇中心开展横大班成本管控竞赛活动。此次竞赛活动内容涵盖煤耗、水耗、电耗、产耗等项目,以月为单位在班组之间进行综合评比。竞赛期间,对于排名靠前的两个班组,将按照总产量奖的10%和5%的比例进行奖励;对排在最后一名的班组则取消其中心奖励。综合评比结果以“流动红旗”公示在看板上的形式广而告之。
活动一经发出,该中心班组围绕“高产低耗”主动发力,通过自查、对标优秀班组等措施,不断寻找最优化操作方法,想方设法争当降本增效“排头兵”,确保产量不断提高,能耗不断降低,掀起了你追我赶、互比互超的浓厚氛围。
聚焦细节促提升。“对磨煤机滚筒筛改造优化后,煤浆浓度指标再次提升,目前基本维持在63%左右,不仅极大满足了中心煤浆高浓度的要求,还提高了产气率。”甲醇中心技术员杨利民激动地说。
自公司“抓细节 降成本 促经营”主题党建文化活动开展以来,甲醇中心稳掌节能降耗之“舵”,用好细节管理之经,从“小”字入手,把降本增效落到实处。活动开展初期,该中心对装置工艺生产运行指标、设备运行参数进行了再梳理,对部分不合理的指标、参数进行了调整优化,并持续跟踪检查调整后的设备运行情况,检验成效。中心通过采用中压氮气作为气源给高压煤浆泵出口缓冲罐气囊充压,可大幅减少高压氮气瓶消耗;将备用磨煤机启用时间由用电早高峰改为晚上,每月可节省电费约1万元;根据负荷高低及时调整合成循环气压缩机转速,每天可节约蒸汽120吨……一件件措施令人鼓舞,一串串数字令人振奋,甲醇中心用这种“小”优化推动生产安全高效运行。
不仅如此,该中心还在日常“小”事上都做起降本文章,如办公室人走灯灭、纸张双面打印、空调温度设置、油壶双手拖拿等,为全员上紧了成本管控“弦”,形成了聚力降本增效、推动公司“优质高效”高质量发展的强大合力。(党晓亮)