热力中心:不再为设备“寿命”而忧“氯”

发布日期:2022-09-20 20:49 来源: 作者:王朵(热力中心副操) 浏览次数:

“在氯离子脱除系统性能考核验收中,经分析对比,吸收塔中的氯离子由70000mg/L降至40000mg/L以内,循环槽中的氯离子由15000mg/L降至5000mg/L以内,这一改观将极大改善塔内浆液对塔罐的腐蚀。”近日,热力中心“氯离子脱除”分析会上传出喜讯,今年新建成投用的脱硫装置氯离子脱除项目完成性能考核验收,为驻扎现场168小时进行性能考核验收的“脱氯人”吃下一颗“定心丸”。


据悉,该系统拥有一套精准、完整的流程,主要通过介质交互发生物理反应,进而达到脱除氯离子的目的。长期以来,由于硫铵浆液中含有大量氯离子,对吸收塔内件腐蚀严重,造成塔罐局部频繁泄漏,对生产“安稳长满优”运行带来极大考验。隐患即事故。热力中心抓住问题要害,明确主攻方向,成立“脱氯”专项行动小组,把该项目列入重点工作督导清单,一步步建立起“脱氯”新系统。据悉,新系统运行后,吸收塔中有近一半的氯离子被成功脱除,达到了事半功倍的良好成效。那么,强大的脱氯功效背后到底隐藏着什么“秘诀”?原来,在改造之前,经过离心机的浓缩浆液一部分形成硫酸铵物料,另一部分含有大量氯离子的浆液返回吸收塔再次浓缩,导致塔内氯离子富集。“脱氯”新系统“上岗”后,出料后的剩余浆液不再进入吸收塔,而是“峰回路转”进入新系统的高速旋转雾化器,在喷雾干燥塔内,与一百三十多度的热空气充分接触、融合,完成热量交换,使浆液中的氯化铵等含氯物质与物料一起完全析出,从而有效减少了吸收塔中的氯离子含量。


据相关负责人介绍,该优化提升项目的成功“落地”,对延长脱硫设备设施运行寿命、提升经济运行效益有着重要意义,将彻底终结检修人员与设备漏点之间耗时费力的“拉锯战”,为设备维保工作省出更多的人力、物力,为公司实现“两年一大修”奋斗目标和最大限度释放装置产能贡献力量。(王朵)



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